二、飛車、倒塌及燒毀實例分析
第1 節(jié)“三槳葉同時不能順槳引發(fā)的飛車事故”中, 事例二不僅事發(fā)時的主控數(shù)據(jù)完善,而且還找到了事發(fā)的直接證據(jù);事例一和事例三因主控數(shù)據(jù)丟失,機組燒毀、倒塌,只能通過同類機組的長期維修經(jīng)驗及與觀察事發(fā)時的特殊現(xiàn)象,判斷事故發(fā)生原因。事故時與事例二存在相同的情況——三支葉片同時不能順槳。
綜合考慮機組運行原理和各種現(xiàn)象,三起事故的共同特點如下:首先,事故機組的電池順槳控制回路,或旁路限位開關(guān)回路存在被強行供電的安全隱患,在機組執(zhí)行高級別剎車程序時,不能切換到正常的電池順槳回路。其次,事發(fā)時,機組出現(xiàn)“變槳通訊故障”,主控與輪轂變槳因此失去聯(lián)系,不能通過主控指令使葉片回到90°位置。再次,機組超速時,均未能執(zhí)行“變槳自主運行”程序,又再次失去順槳的機會。因此,機組在風(fēng)速較大時順利地闖過了所有保護設(shè)置,造成三支槳葉同時不能順槳,最終造成事故發(fā)生。
第1 節(jié)“三槳葉同時不能順槳引發(fā)的飛車事故”中,三個事例發(fā)生的簡略過程分別如下:
事例一中的機組報“變槳通訊故障”后,剎車程序BP180,由機艙、主控控制的交直流供電順槳方式均不能執(zhí)行,其后,機組再報“變槳速度太慢”,剎車程序BP190,主軸剎車器參與制動,并在30s 之后剎車器自動松開。
該機組使用的是被動式剎車器,制動力為兩倍滿負(fù)荷扭矩,因此,在機組冒煙的同時完全停下來了,此時三支槳葉都在0°位置,當(dāng)主軸剎車器再次松開,機組迅速啟機。由于當(dāng)時的風(fēng)速較大,帶著巨大的加速度的葉輪轉(zhuǎn)速迅速上升,達(dá)到2400rpm硬件超速設(shè)定值,主軸剎車器再次制動,此時制動時產(chǎn)生的熱量使機組燃燒,產(chǎn)生的巨大翻轉(zhuǎn)扭矩使機組倒塌。
事例二中,機組在45min 43s,報“變槳通訊故障”,剎車程序BP180 脫網(wǎng),不能順槳;45min 46s,三支槳葉同時報“變槳速度慢”,剎車程序BP190,主軸剎車器制動。當(dāng)時風(fēng)速較大(15.2m/s),加之該機組使用的是主動式剎車器,其制動力僅為事例二倍滿負(fù)荷扭矩,主軸剎車器已不能使機組停下來。
制動力矩使剎車器、剎車盤、剎車器罩殼大面積脫落并砸在通訊滑環(huán)上,在主軸剎車器制動期間機組轉(zhuǎn)速還在不斷上升,18s 后,即:46min 02s,機組轉(zhuǎn)速升至硬件超速設(shè)定值,BP200,最高轉(zhuǎn)速超過2900rpm,機組振動加劇,最終導(dǎo)致通訊滑環(huán)完全斷裂,電池順槳到92°限位開關(guān)位置。由于飛車的時間及主軸剎車器制動的時間不長,未出現(xiàn)長時間持續(xù)高溫,避免了機組燃燒。在BP190 主軸剎車器制動18s(小于30s)后就升至BP200,沒有出現(xiàn)主軸剎車器松開后又再次制動產(chǎn)生的巨大沖擊扭矩,因此,機組并未倒塌。
在事發(fā)前,存在旁路限位開關(guān)回路被強行提供24V直流的安全隱患;事發(fā)時出現(xiàn)“變槳通訊故障”以及未執(zhí)行“變槳自主運行”程序;事發(fā)過程中出現(xiàn)“通訊滑環(huán)完全斷裂” ,因輪轂400V交流供電斷開,執(zhí)行輪轂驅(qū)動器的電池順槳,或因旁路限位開關(guān)回路的強行供電斷開,執(zhí)行正常的直流(緊急)順槳,葉片順槳到92°限位開關(guān)位置。具體按哪種情況執(zhí)行,則與線路斷開的時間先后有關(guān),如瞬間同時斷裂,則應(yīng)按正常的電池順槳方式執(zhí)行。由此可見,對于以上飛車事發(fā)時的應(yīng)急處理方式有:斷UPS使機組切換到正常的直流順槳;斷箱變啟動輪轂驅(qū)動器的電池順槳。
當(dāng)出現(xiàn)“變槳通訊故障” 或未執(zhí)行“變槳自主運行”停機程序,主控均不會報“變槳自主運行”故障。而事故機組因未執(zhí)行“變槳自主運行”,從而造成了飛車事故的發(fā)生。
事例三的機組報“變槳通訊故障”停機脫網(wǎng),但不能順槳,再報“變槳速度太慢”主軸剎車器制動,30s 后松開并一直處于打開狀態(tài),其后,在長達(dá)10 多分鐘的時間內(nèi),機組處于超速、空轉(zhuǎn)的狀態(tài),而轉(zhuǎn)速一直低于2400rpm。當(dāng)風(fēng)速增大,轉(zhuǎn)速超過2400rpm,主軸剎車器制動,最高轉(zhuǎn)速也僅升至2406rpm,然而,因機組已長時間超速、搖晃,制動瞬間又產(chǎn)生了巨大的翻轉(zhuǎn)扭矩從而促成機組倒塌。由于主軸剎車器制動的時間很短,僅有冒煙和火花,機組并未燒毀。
預(yù)防措施
在機組運維時,應(yīng)重點檢查機組的安全隱患和排除安全性故障。杜絕為追求發(fā)電量而不顧機組安全情況的發(fā)生。
一、緊急順槳控制回路故障的產(chǎn)生及處理
從現(xiàn)場的故障處理經(jīng)驗來看,緊急順槳控制回路故障可能源自:風(fēng)電機組控制柜、輪轂的生產(chǎn)接線錯誤;機組運行過程中產(chǎn)生的故障;維修人員不適當(dāng)?shù)墓收咸幚矸绞剑蚓S護人員在維護時的錯誤改線造成機組在緊急順槳時,葉片不能按正常的電池順槳回路進行順槳。
定期在風(fēng)電場或者通過遠(yuǎn)程對機組安全系統(tǒng)進行檢查,檢查機組是否能順利通過自檢,當(dāng)機組自檢報“葉片不能回到限位開關(guān)(1159)”故障時,應(yīng)重點予以排除。
二、主控、變槳控制程序的改進措施
對主控的剎車程序BP190 進行改進。按照該控制器的原設(shè)置,執(zhí)行緊急順槳的同時輔助以主軸剎車器制動,無論葉片是否回到限位開關(guān)位置,執(zhí)行該剎車程序30s 后,主軸剎車器會無條件地松開。由此,若葉片能順利回到限位開關(guān)位置,及時松開主軸剎車器,有利于保護齒輪箱和機組安全,但是,如果葉片沒有回到限位開關(guān)位置,則可能危及機組安全。
正如本文的第1 節(jié)“三槳葉同時不能順槳引發(fā)的飛車事故”中的的事例一那樣,如果把主控程序修改為:只有當(dāng)葉片到達(dá)92°限位開關(guān)位置,主軸剎車器才會松開;如葉片沒有到達(dá)92°限位開關(guān)位置,主軸剎車器則不松開,這樣事例一中的事故機組就不會出現(xiàn)再次“迅速啟機”,機組燒毀、倒塌事故便不會發(fā)生。
三例事故的共同點是:在緊急順槳控制回路和變槳通訊同時出現(xiàn)故障后,因輪轂控制器的“變槳自主運行”順槳程序執(zhí)行條件過于苛刻,不能滿足。因此,該順槳停機程序不能執(zhí)行,從而造成了機組飛車、倒塌和燒毀事故的發(fā)生。
因此,需修改、完善輪轂控制器的“變槳自主運行”停機程序。尤其是當(dāng)出現(xiàn)“變槳通訊故障”后,機組又出現(xiàn)超速時,應(yīng)確保“變槳自主運行”停機程序的順利執(zhí)行。即:把“變槳自主運行”停機程序的“進槳”“順槳”限制條件進行完善或去除。為確保出現(xiàn)緊急順槳控制回路和變槳通訊同時故障時的機組安全,可增加輪轂控制器對“變槳通訊”故障的判斷。當(dāng)輪轂控制器判斷有變槳通訊故障時,輪轂則執(zhí)行“變槳自主運行”停機程序,這樣,當(dāng)機組正常時,執(zhí)行正常的緊急順槳停機,如緊急順槳控制回路和變槳通訊同時故障時,能通過執(zhí)行“變槳自主運行”停機程序使機組順槳,冗余保證機組安全運行。
結(jié)語
為減少機組故障,避免重大事故的再次發(fā)生,應(yīng)充分理解、消化和吸收國內(nèi)外先進的風(fēng)電技術(shù),結(jié)合國內(nèi)風(fēng)電機組生產(chǎn)、運行的狀況,建立良好的風(fēng)電場管理體制,提高現(xiàn)場人員的技術(shù)水平及機組維護和維修質(zhì)量,定期重點檢查事故多發(fā)的關(guān)鍵部位,讓消除安全隱患落到實處。