沖擊性能五組配比均能符合使用要求;
從柔韌性分析得出,稀釋劑添加比例越多,柔韌性的越差,合適添加比例應該控制在9%~12%之間;
由拉開法分析附著力,稀釋劑添加比例為12%時,附著力得到最大值(5MPa),其剝離方式也最好(表層剝離)。稀釋劑添加比例向下調整則變成整體剝離,向上調整則剝離漸無規律;
對于下道漆配合性,除3組出現針孔外,其他都效果良好,與面漆配套性較為良好,如出現偏差,應為人為操作導致;
對于全光譜人工氣候老化的分析來看,膩子長期自然光照必然導致變色、失光以及粉化。200h后已經基本變色、失光以及粉化基本已經達到一致(損壞極限)。對比100h情況來看稀釋劑添加量在15%時,老化速度最快,失光率接近64%,其他比例未出現過大偏差。
膩子在場內工序完成后,如果未進行下道漆噴涂,且長時間處于高溫、高潮、陽光下,本就容易變黃、粉化,通過實驗數據得出,100h基本已經達到變色3級以上并伴有輕微粉化,故膩子工序結束后,應在至少24h內進行下道漆噴涂。
綜上所述,2(12%)組數據較為優秀,實體實驗中板材實驗結果觀測也較為優良,其次為1(9%)組。故稀釋劑添加比例在9%-12%之間其各項力學性能完全滿足針孔膩子的使用要求。
如果需要改進為為膩子噴涂工藝,最佳稀釋劑添加量應為9%~12%。
本文著重介紹了針孔膩子在風機葉片上的運用和工藝優化改進,詳細探討了改進實驗中的具體步驟與方式,并對實驗結果做出綜述,給出參考。對同行及行業發展具有指導意義。
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