2.4由于輪轂內(nèi)作業(yè)空間狹小,變槳油缸重量大,更換油缸密封或者油缸工作量大,返工率高,將造成巨大的電量損失。
圖4:輪轂作業(yè)空間狹小、更換工藝差
3. 項目解決方案及改造過程
3.1 油缸密封結(jié)構(gòu)及材料改進(jìn)
油缸密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)前后見下圖:
圖5:油缸密封結(jié)構(gòu)改進(jìn)前、后對比
3.2 油缸密封更換工藝改進(jìn)
更換油缸密封,由原來的風(fēng)機(jī)上、輪轂內(nèi)更換,改進(jìn)為拆卸油缸返廠解體檢修。改進(jìn)后有以下優(yōu)點(diǎn):第一,廠內(nèi)作業(yè)區(qū)大,輔助設(shè)備多,人員可借助專用工具進(jìn)行操作,工作量低,操作簡單;第二,可保證缸體豎直進(jìn)行拆裝從而減小更換過程中密封件損傷,同時便于缸頭細(xì)牙螺紋安裝,避免返工;第三,返廠能將解體油缸、密封更換、尺寸優(yōu)化及修后專業(yè)檢測等工作一并在廠內(nèi)進(jìn)行處理,并出具相應(yīng)專業(yè)檢測報告,發(fā)至現(xiàn)場直接安裝即可。
圖6:油缸返廠檢修過程
3.3 變槳油缸機(jī)械回轉(zhuǎn)支撐結(jié)構(gòu)改進(jìn)
3.3.1 變槳油缸十字軸鋼軸套、半月板及滑動軸承更換。
由于半月板及內(nèi)部鋼質(zhì)滑動軸承與變槳油缸十字軸軸套之間為直接金屬摩擦接觸,無任何潤滑,存在嚴(yán)重的設(shè)計缺陷。改進(jìn)后,第一,定制高強(qiáng)度變槳油缸十字軸鋼軸套進(jìn)行更換;第二,新型半月板軸孔內(nèi)有預(yù)加工的導(dǎo)脂槽便于潤滑油脂的注入及對滑動軸承的潤滑;第三,將原鋼質(zhì)滑動軸承更換為復(fù)合特氟龍材料的滑動軸承,有效規(guī)避了半月板、軸承和油缸十字軸間的硬磨損問題,能更好的保證三者間的配合間隙;第四,半月板配套減震墊,對變槳油缸十字軸向的位移能起到減震作用。
圖7:改進(jìn)前回轉(zhuǎn)支撐結(jié)構(gòu)為硬質(zhì)摩擦,磨損量大
圖8:改進(jìn)后采用新型帶潤滑結(jié)構(gòu)的半月板以及特氟龍軸承
3.3.2 調(diào)整油缸十字軸兩側(cè)限位端面與半月板間隙。